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数智化升级助力高炉渣提钛攻关再上新台阶

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近日,在攀钢聚钛科技公司生产现场,岗位人员将电炉冶炼操作切换至“一键冶炼模式”,由攀钢自主开发的电炉冶炼模型启动。数小时后,该炉顺利完成冶炼,这标志着高炉渣提钛高温碳化产线数智化升级再上新台阶。

自2018年投产以来,该产线先后实施了水处理站无人值守改造、变电站及配电室集中控制等改造升级项目,取得较好效果。今年以来,该产线以解决急、痛、难点为目标,着力提升装备技术、优化工艺技术,以高温碳化攻关队为平台,与研究院、设计院、星云智联、冶材公司等多家单位通力合作,规划实施了“高温碳化产线MES系统建设”“电炉冶炼工艺模型开发”“电炉炉衬在线测厚”“循环水池自动抓渣”和“罐号识别与渣罐对位”等多个数智化升级改造项目。截至11月底,数智化项目均已投用,这不仅有效提升了该产线数智化控制水平,还极大支撑了高温碳化技术进步、降本增效。

其中,循环水池抓渣自动化投用后,不仅实现了水池积渣清理无人化,更解决了作业环境恶劣、水泵及管道寿命低、水池积渣严重等长时间制约循环水系统高效运行的问题;“电炉炉衬在线测厚”项目实施后,采用自动测量设备对炉衬厚度检测,为及时研判炉衬侵蚀情况提供了准确依据,为提高炉龄、降低消耗提供了关键支撑,规避了人工观测炉衬厚度存在的误差大、及时性差和安全风险高等问题;“罐号识别与渣罐对位”项目实现了渣罐自动对位称重,生产效率进一步提高。

下一步,该产线将继续把数智化项目做实、做细、做精,深度挖掘项目的降本增效潜能,作为实现生产经营目标的有力支撑。


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